一大早,彭引在重庆万州的办公室里,像往常一样在电脑上使用PCS系统查看气井实时生产数据,突然她愁眉不展。
彭引是江汉油田采气一厂勘探开发研究所气藏室的助理师,通过PCS系统探索、跟踪气井的生产规律和生产状态是她日常的工作。
“瞬时在波动,压力也有下降的趋势……”透过屏幕,彭引发现远在几十公里外的重庆市石柱县黄水镇上的建68侧1井有异常,于是她立即与井站取得联系。
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“已进行现场核实,确认非人为操作,属于气井自身问题!”该厂建68井组当班采气工晏梅,经过一番现场巡检后向彭引汇报。
“这种情况应该是气井自身的能量不足,我们得采取措施了……”彭引通过PCS瞬时压力、流量曲线,与同所的工艺室助理师胡梦琪分析了该井的带液情况,初步判断是无法带液生产。
她们又拨通了该厂采气管理一区南集站监控中心的电话,与采气工们对该井的情况进行了“会诊”,最终共同达成实施泡排作业的提产措施。
两分钟后,晏梅在井站通过PCS系统的防爆手机收到了来自胡梦琪直接下达的泡排作业任务。
经过加注确认后,晏梅穿戴好劳保,拎起已经稀释好的泡排剂,带上工具、佩戴空呼和便携式硫化氢检测仪向井口走去。
关闭生产总闸、关闭闸阀、打开油压表考克放空、卸掉油压表和阀门的堵头、倒起泡剂……晏梅如行云流水般完成了加注任务,回到值班室她再次用防爆手机在PCS系统上反馈着执行情况:加注量25千克、加注方式套管泵注、加注时间为……
同时,在PCS的另一端,彭引和胡梦琪通过系统里的“任务管理”功能,收到了来自井站的实时作业执行情况的精准反馈。“这系统太快了,以前我们都要等待第二天报表出来后才能制定提产方案,现在发现异常就可以精准处置了……”她俩紧张的心情终于烟消云散。
“建68侧1井气井可以正常带水了……”关井15小时后,晏梅开井放喷,气井压力逐渐上升,产量得到了恢复,她第一时间向南集站监控中心进行了汇报。
“我们的气井依托智慧的PCS系统,实现了井站巡检、泡排作业和管线巡检等模块的应用,从测试、上线以来共发现异常并处理80余次,降低了员工的劳动强度,按下了气井提产‘快进键’,推动了气井精细化管理水平的提升……”该厂生产运行部主任丁翔通过PCS系统查看了此次操作的全部过程,对此赞不绝口。
(宋峥)
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